在美麗的秦嶺深處——金堆城鉬業集團有限公司(以下簡稱“金鉬集團”)有這樣一些人:
他們憑著傳承與鉆研,專注與磨礪,練就了一手絕活兒。
他們追求愛崗敬業、專注執著、精益求精的匠人情懷,筑起“富康鉬都、文化鉬都、和諧鉬都”的美麗夢想。
他們用勞動書寫光榮、用才智創造夢想,成為當前企業爬坡過坎關鍵時期的中堅力量。
日前,一場以“匠心筑夢”為主題的“工匠精神”新聞人物發布會在金鉬集團舉行,他們中的十位優秀代表在鮮花和掌聲中閃亮登場,讓現場的人們對生產一線最普通、最平凡的勞動者肅然起敬,更被他們身上所閃爍的敬業、責任、求精至美的“工匠精神”所深深感染。
董浩,是金鉬集團露天礦采區的檢修鉗工,他的絕活兒是通過“聽音斷病”和“觀面診病”及時發現和排除電鏟故障。“聽音斷病”和“觀面診病”,就是聽齒輪的聲音和觀察齒輪表面,了解電鏟的“病痛”。比如,如果齒輪重載時有“嗝錚、嗝錚”連續的破碎聲,表明軸承碎了;齒輪節線處有蜂窩狀的小麻子點,就是潤滑油出問題了。電鏟更換履帶架時,需依照下盤基準孔,來確定要更換的履帶架的孔位,通過鉆孔、鉸孔連接。精鉸的誤差必須在“兩道”內(0.02毫米),相當于一根頭發絲的三分之一。董浩制作了和電鏟下盤九個孔尺寸、精度相同的九個“樣沖”,使用“樣沖”在履帶架上定位出九個定位點,提高了精準度,使鉆孔、鉸孔、連接一次成功。
王斌,是金鉬集團露天礦電機車車間的鐵路養護工。多年的養護工作經歷,使他練就了一雙“火眼金睛”,被工友們形親切地稱為“鐵路衛士”。鐵軌的磨損度、高差、寬幅,他只需要用眼睛一看,就能得出準確的數值。東倒裝站分支線由于設計曲線半徑太小,機車長時間通行易造成軌道位置偏移。王斌自主設計制作了線路固定裝置,加裝在鐵軌兩側,一舉解決了這一后顧之憂。王斌憑借豐富的工作經驗和踏實勤苦勁兒,和工友們一起,換來了電機車9000余天安全運行無事故的紀錄。
吳湘濤,是金鉬集團百花選廠碎礦車間的一名電工。怎樣快速準確地找到和排除電路故障,做一名響當當的好電工?吳湘濤的經驗是“記圖、比照和推演”?!坝泩D”就是記設備的控制電路圖。碎礦車間有各種大型電器設備100余臺,每臺設備的控制電路圖紙少則40張,多則300多張。他利用工余時間,手繪了七本電路圖;“比照”是拿控制電路圖和實際線路進行比照,車間控制系統每升級改造一次,吳湘波就在他的本子上對控制電路圖補充、完善一次;“推演”,是看著控制電路圖推測線路故障會導致什么樣的設備運行問題,或者從設備出現的運行問題推測可能是由什么樣的電路故障引起的。類似的正反推演,吳湘波幾乎每天都做,他已經把電路圖和解決問題有機地結合起來,達到合二為一、融會貫通的程度。
鄭青山,是金鉬集團選礦廠的磨礦高級技師。30多年的磨礦人生,鄭師傅堅持、堅守與執著,使他從一名普通的磨礦工成為行家里手。他總結的“一聽、二聞、三看、四摸”操作法,是大家口口相傳的“絕活兒”?!奥牎本褪锹犌蚰C的聲音。清脆聲,表示礦量少了,要加大給礦,沉悶聲,說明球磨機“漲肚”了,要減少或停止給礦;“聞”就是聞味。電機出現故障常常表現出高溫高熱,并伴隨一定的焦糊味,糊味就是預警,必須馬上排除故障;“看”就是看礦粒。鄭青山依據礦粒的顏色和紋路,就能對磨礦的難磨度做出準確地判斷;“摸”就是手摸礦漿。磨礦濃度和礦砂細度是是影響浮選效率最關鍵的兩個指標。他通過觀察手掌與礦漿的反差,就能知曉磨礦濃度。輕輕捻動礦砂,就能確定細度是否達標。
趙云剛,是金鉬集團三十畝地選礦廠的選礦高級技師。趙云剛的過人之處是,他摸索出了一套簡單實用的辦法,用肉眼觀察浮選槽里的泡沫大小、厚薄和顏色,及時調整水量和藥劑,就能實現精選指標最優。生產過程中,每隔半個小時用撒盤查看一下品位,他目測出來的鉬精礦在線品位,與監測中心的化驗數據誤差在±0.5%以內。他用經驗就可以判定精選段的最佳出量時間,保證產品質量,這種人工實時在線檢測的方法,便捷實用。
王飛,是金鉬集團鉬爐料產品部的焙燒工。22年干焙燒的實戰經驗使他掌握了過硬的焙燒本領。他通過“三觀察、一調整”:即觀察爐內料脊形狀、煙氣狀況和物料流動性,調整煙氣出口閥門,嚴控爐溫,就可以做到問題早發現、早調整,使生產過程多出優質產品,從而提高焙燒氧化鉬的成品率和加料量。王飛通過觀察料脊顏色明暗程度,以及物料下落是否出現灰粉,對煙氣出口閥門進行調整,就可以把各層爐溫嚴格地控制在規定的范圍內,提高了生產過程的穩定性,使1號多膛爐在確保成品率的同時,加料量由每小時的1.8噸提高到了2.1噸的設計能力,同時,還使天然氣消耗量降低了15%。
王禹,是鉬爐料產品部一分廠的檢修工。一分廠的兩臺多膛爐都是從國外引進的“洋設備”,如何使這兩臺“洋設備”安安穩穩地運行?王禹有“四招”:看磨損、聽聲音、摸溫度、巧修理。有一次,王禹對多膛爐進行巡查,在最底部聽見“呲”的一聲,聲音很小、很微弱。他帶領工友們一層層往上排查,在最頂層發現主軸位置有所偏離,第一時間排除了隱患,避免了一起設備事故的發生。一分廠的斗式提升機的鏈條,過去更換至少得2天時間,費時費力。王禹設計制作了電機絞盤,8小時就可以輕松完成。如今,電機絞盤已被推廣應用到了螺旋、輸送機、刮板輸送帶的更換中,大大縮短了檢修時間,省時省力,受到了工友們的稱贊。
鄭敬軍,子承父業,父親當年就是金鉬集團有名的焊工大拿,人稱“鄭八級”,受其影響,鄭敬軍也干起了焊工。在金屬分公司鉬絲分廠,那些有點難度的焊活鄭敬軍幾乎都能應心應手。在難度較大的單面焊雙面成型焊接中,鄭敬軍通過控制手腕,做到輕落輕起,快慢適中,達到一“引”便“著”,一“落”便“準”的水平?!捌健M、立、仰”四種單面焊雙面成型焊法,他都能一氣呵成。用電焊巧取斷螺桿是鄭敬軍常用的一個絕技。他用焊條外皮做成保護膏涂在螺紋上,把焊條頭磨尖,然后,右手輕捏焊條,左手微調電流,一點點堆焊,形成小于孔徑且伸到孔外的柱體,孔中的斷桿很容易就取出來了。鄭敬軍父子,把一種熱愛工作、精益求精的精神代代相傳。父子二人在焊工崗位上,濺放出了人生的美麗火花,可謂是“子承父業寫精彩,薪火傳承照后人”。
孫明,是機修廠金工車間的一名車工技師。經他手加工過的工件大的近十噸,小的不足二兩,在傳統的普通車床上,他能將加工誤差控制在1絲,相當于一根頭發絲的1/10那么細,其精度幾乎接近數控機床的水平,他加工的產品成為出廠免檢產品。2012年,百花選廠萬噸更換高壓輥磨機輥胎, 輥胎內圓直徑誤差必須控制在0至8絲。孫明自制“砂輪拋光機”夾具,用“先車后磨”的辦法進行加工。加工結束后,德國人用儀器進行測量,誤差是4絲,恰好在加工誤差的正中間,完全符合要求,幾乎接近完美,德國人對他豎起了大拇指。