今年以來,面對有色金屬市場持續低迷的不利局面,陜西五洲礦業股份有限公司干部職工振奮精神,不等不靠,著力做好提質增效和技術創新工作,在工藝技改上大膽嘗試,大膽創新。日前,該公司采用碳酸鈣原礦石替代白灰新工藝在反復改進中獲得成功,效果明顯,每日可節約材料款1.1萬元以上,年可節約資金390萬元左右。
今年年初,五洲礦業即確定了“堅定信心、振奮精神,下定決心、勒緊褲帶,過一、兩年苦日子,實現擺困脫貧目標,使企業走上持續健康發展之路”的方針,公司提出以降本增效工作的革命性突破來促進生產成本大幅度下降的工作路。三季度,公司多次召開“諸葛會議”,對生產工藝和大宗材料消耗情況進行梳理和分析,針對白灰供應的緊張局面,確定首先在白灰中和工藝上尋找突破口。經過研究分析,公司技術人員采用當地豐富的碳酸鈣原礦石作原料,進行替代白灰工藝試驗。最初他們采用將破碎后的碳酸鈣礦漿加入白灰乳制備槽中和尾礦,效果較差。隨后,公司領導和技術人員調整思路,用碳酸鈣礦石中和上清液,將碳酸鈣礦漿加入浸出槽,上清液中的強酸與碳酸鈣化學反應劇烈,中和速度快、效果較好,而且上清液清亮度明顯好于白灰中和。
據了解,此項工藝改造前,五洲礦業選礦廠原來每天消耗白灰130噸左右,平均灰價為240元/噸?,F在每天使用100噸碳酸鈣礦石后(40元/噸),白灰消耗量僅為60噸/日。兩者差價比較,每天可節約材料款1.1萬元以上,年可節約資金390萬元左右。此項工藝改造不僅降低了成本,更重要的是緩解了白灰供應緊張的局面,突破了供應商供應白灰過程中的“卡脖子”現象。
長期市場低迷,使企業經營陷入困境。為了幫助五洲礦業擺脫困境,集團公司給予五洲礦業很大支持,為科技創新和生產經營提供融資,鼓舞了干部職工干事創業的積極性,增加了凝聚力。五洲礦業的領導班子經常深入一線大走訪、接地氣,帶著問題搞調研,聽取職工對企業的意見和建議,指導科技創新和技術改造工作。先后在選礦廠開展了碳銨替代液氨沉釩、浸出中添加助浸劑、浸出進漿管道改造、破碎工藝改造、3號球磨機擴產改造、A、B萃取槽技改和99.5%,99.9%的高純五氧化二釩試驗等技改革新活動,促進了降本增效工作落地生根,開花結果。特別是碳酸鈣原礦石替代白灰工藝的成功,實現了工藝技術上的一次重大革命。近期,公司在各生產單位分別召開了生產運行情況分析和全年任務促進會,給廣大職工鼓勁打氣,積聚正能量,增強共渡難關的信心,出現了人心穩、正氣足、干勁大、聚合力的良好局面。