【編者按】根據集團公司黨委2020年宣傳思想文化工作部暑,為了加大重大典型宣傳力度,著力做好輿論引導,營造疫情防控常態化條件下企業改革發展的良好氛圍,本網繼續開通并辦好“有色榜樣”欄目,重點宣傳集團公司系統“中國好人”“陜西好人”“道德模范”“勞動模范”等先進人物的典型事跡,本網從今天起陸續刊發集團公司2019年度勞動模范的先進事跡,進一步弘揚正能量,凝聚追趕超越的精氣神,助力集團公司新時代高質量高效益發展。
軋機日夜轟鳴,幾臺高溫熔爐“孜孜不倦”地運轉著,爐內紅色的火舌“張牙舞爪”,一塊塊被燒得通紅的金屬板材從高溫熔爐中“竄”出,經過出爐軌道進入軋機,距離幾米遠都能感覺到臉被滾滾撲面而來的熱浪烤得生疼……
這里就是寶鈦集團板材廠熱軋生產現場,是個實實在在的“烤”場。震耳的噪音、難耐的高溫是熱軋現場的常態。在這里,說話一定要大聲喊,不然對方聽不見;在這里,一年四季身上的工作服總是一次次被汗水浸透,又一次次被熱浪烘干;在這里,稍不注意,就會被現場的高溫板材灼傷。在這里工作,不僅要有技術,有責任心,更要有吃苦耐勞、頑強努力的精神……
2019年度陜西有色集團勞動模范、“寶鈦工匠”,板材廠高級技師、主操作手、熱軋丁班班長王敏,自1990年部隊復員后來到熱軋生產線,日復一日、年復一年,虛心學習,快速成長,至今已在這里堅守了30個年頭。
踐行百煉成鋼的匠人精神
30年,對王敏而言,父母妻兒想起來是心中的牽掛、說起來是口中的歉意,節假日也鮮有陪伴。每天步履匆匆的他“兩點一線”,和同事們忙碌在熱軋現場,看著厚重的金屬塊變成熠熠生輝符合工藝要求的輕薄板材,對王敏來說是最開心的事情。既然選擇了,就只顧風雨兼程,哪管道路泥濘!王敏,兢兢業業,默默奉獻,堅定不移地經受著熱軋現場的高溫“烤”驗,用實際行動踐行著百煉成鋼的匠人精神,展示著敬業愛崗、技能出色的勞模風范。
當你親身到過熱軋生產現場才會看到,整塊的金屬板材被吐著紅色火舌的高溫熔爐燒得紅通通的,再經過出爐輥道進入軋機。每一次軋制,它都會“瘦身”變直變長,最后成為一條薄薄的長板……敬業愛崗、技術嫻熟的王敏,忍受著撲面的灼人熱浪,每隔幾分鐘就要到軋機旁查看軋件在軋制過程中的料型尺寸變化,并根據實際情況對各架次進行量料、壓料、收料。根據不同材質和規格金屬材料的軋制要求,他還要依據多年來豐富的實踐經驗,經常靠耳朵聽異常、用眼睛辨故障,在保證產品的質量同時確保生產順利進行。
從部隊復員后王敏被分配到板材廠熱軋工序。自來到這個崗位,他虛心請教、認真學習,注重理論與實踐相結合,專業技能和綜合素質不斷提高。成長起來的他,技藝精湛、大膽革新,利用先進的精益管理理念提煉優質操作法,實現熱軋產量、質量有效提升,先后參與多個重點科研項目板材軋制,為塑造新時代寶鈦集團高質量高效益發展新形象、實現產品轉型升級作出了貢獻。
熱軋工序是板材廠的“龍頭”工序,大機組的機列生產任務繁重,作為班長和主操作手的他,在組織生產前總是第一個到現場,針對生產任務合理安排組織,開滿車、干滿點。在他的精心組織下,班組全員團結努力,整個熱軋生產線上下協調一致,緊密配合,生產效率和產品質量不斷提升。2019年熱軋丁班通過量達到2700.8噸,比上年增加4.6%;新品完成2613組以上,比上年增長30.2%,成品率達到70.3%,高出指標18.7%。
板材廠的熱軋技術達人
近年來,高科技領域合金板材需求量大、交貨緊,客戶質量要求高。王敏積極應對變化,實施高效、快捷的生產方式,保證各項合同順利完成。他積極發揮技術特長,帶領班組成員,配合技術研發人員優化生產工藝及生產過程,完成了多項新產品開發工作。2017-2019年共提出合理化建議23條,實施20條,為分廠創造了可觀的經濟效益。
板材廠專利新品某超薄板,由于設備精度不夠,導致熱軋后板型不良,需反復處理板型,因此降低了生產交付率、增加了成本及無形損耗。作為高級技師,王敏帶頭成立了攻關小組,提出《某超薄板熱軋板型控制》綠帶項目,運用精益六西格瑪分析方法對影響板型的41個過程因素進行分析,最終找出關鍵的8個控制要點,并對其進行重點改善,提高了超薄板質量,全年順利實現交貨30000kg,其中27200kg的板材板型達到標準要求,而且未進行白化、真空處理、蠕變校型及堿酸洗等返工處理。通過此種處理方式,為分廠節約生產成本32.5萬元,廢品率降低79.8%以上。
某型號厚板材料是國家高科技生產需求的重要材料,以前一直靠進口。為了能讓這種材料達到國產化,王敏和技術人員以此為課題展開研究。為確定該合金熱軋軋制工藝控制,他和分廠技術人員積極溝通,對熱軋軋制中加熱、輥型選配、軋制壓下等可能存在的問題提出建議,并在試制前對整個生產過程作了周密安排,強調班組成員嚴格執行工藝要求。在王敏的精心組織下,班組人員通過對各控制點的實施使該產品順利進行了開坯。他編寫的《突破現有設備能力全面完成某厚板合金生產軋制》榮獲創新立項一等獎。
在完善某型號新品軋制控制過程中,為了提高此合金的一次成品率,他帶領班組人員把該項目列為班組攻關小課題。通過對比分析,找出影響成品率較大的板形問題作為主要因素進行解決。通過觀察得出加熱時間、軋制道次變形量、終軋溫度是成品矯直板形的主要影響原因。通過合理調整,將每塊出爐時間延長3分鐘,調整壓下制度和道次變形量,嚴格控制軋制速度,保證終軋溫度在700℃左右。通過這些措施的實施,該合金在熱軋的一次成品率得到有效控制,成品率達到75%以上。
癡心堅守熱軋三十年
王敏充分發揮“傳、幫、帶”作用,注重提高班組全員的整體技能水平。對班組大學生,王敏耐心地將自己多年積累的實踐經驗、技術毫無保留地傳授給他們,先后為熱軋帶出多名技術水平一流的骨干人才。其中,陳冬已在熱軋擔任班長并被評為技師,戴少勇獲得2018、2019年度寶雞市青年崗位技術能手稱號。2019年,王敏積極參與籌建板材勞模工匠室,利用PPT教學、生產現場實操等新型培訓方式提升全員技術水平,成功解決某純鈦醫用板料軋制難題,有效提升該型號附加值產品成品率。2019年,熱軋丁班在分廠主辦的熱軋工序“質量金杯”競賽中不畏強手,各項技術指標獲得第一名,贏得板材廠各部門的廣泛贊譽和好評。
王敏對熱軋的專情無人能比。當年不到20歲的他自來到熱軋之后就再也沒有離開。熱軋“烤”場何其艱,癡心堅守三十年!當人們問他“是沒有離開熱軋選擇輕松工作的機會嗎?”他摸著右手手腕那些被高溫板材燙傷后留下的塊塊瘢痕,帶著回味和微笑說:“熱軋工作是很苦很累,但每次攻克了難題,完成了任務,看到了成品,收獲的卻都是快樂。這么多年,也有過很多次選擇輕松一些工作的機會,但是,在熱軋待久了,真的喜歡它,而且熱軋工作需要我。”
燃燒的高溫熔爐、輥道上火紅的金屬板材、炙熱艱苦難熬的“烤”場,平凡普通的王敏,一步一個腳印,堅毅地走過青春、走過四季,30年如一日,熱愛、專注、精益求精,并樂在其中……
淬火成鋼,非一日之功;勞模風范,非一蹴而就。技術精湛、任勞任怨、甘于奉獻,在艱辛苦累的熱軋一線敢于創新、勇于挑戰的王敏始終一筆一劃、認認真真書寫著敬業愛崗、勤勤懇懇、踏實努力的匠人風采和勞模風范……
【責任編輯:劉碧峰】