為進一步提升鉬酸銨產品品質及產能,推動“質、效、量”倍增落實落地,金鉬集團化學分公司生產四區以“工匠工作室”和“工程師+創客室”現場技術團隊建設為契機,圍繞鉬酸銨工藝中水洗過濾、離子交換柱等工藝環節難點問題積極開展創新創效,以技術之光為高效生產保駕護航。
針對“生產工藝中水洗環節帶式過濾機過濾時沖水不均勻及濾餅抽不干”問題,通過在帶式過濾機上加裝純水管道,在管道上加裝自動旋轉噴嘴進行沖洗,沖水均勻、用水量減少、水洗濾餅處理效果提升,實現了有效去除水洗濾餅中可溶性雜質的目標;針對“調節釜內調節液雜質含量偏高,超過交換柱吸附解析處理能力”,將原管道線路改為調節液經離子交換柱,若雜質含量不合標準返回釜內循環處理,待達標后再進入緩沖罐;針對“鉬酸銨結晶蒸發風冷系統因溫度升高風冷溫差小,晶體不能析出”,在原有風冷上安裝自控設備,溫差較小時,設備自動打開噴淋系統對風冷進行自動調節,使風冷溫差提升至20℃以上,確保正常生產。
據悉,生產四區多次組織技術人員、生產骨干,赴國內鉬酸銨制造商學習考察,扎根生產現場進行工藝和設備論證,開展相關試驗,查問題、找原因、想對策、定方案,共解決制約生產瓶頸問題10余項,上半年鉬酸銨產量同比增長26.73%,產品質量進一步提升,生產現場環境持續改善。
讓“工匠精神”在基層“生根發芽”,吹響科技創新推動發展的沖鋒號。化學分公司將錨定“質效量”倍增奮斗目標,以“大國工匠”為榜樣,依托工匠工作室、“工程師+創客室”現場技術團隊建設平臺,聚焦“生產小切口”,做好“創新創效”大文章,使每一位勞模、工匠、一線員工智慧的“金點子”轉化為創新的“金果子”,成為開啟公司高質量發展的“金鑰匙”。