五洲礦業面對市場長期低迷的困繞,堅持用科技創新破解發展難題,用生產工藝的革命性突破化解成本壓力,適應新常態,尋找“破冰”路。經過反復多次的工藝改造和試驗,日前,成功采用旋流器替代分級機和濃密設施,有望較大地降低生產成本。
五洲礦業2014年10月著手對濃密和相關工藝進行技術改造,探索解決球磨處理量和萃取能力不配套的問題。公司成立了由總經理親自掛帥、選廠廠長直接領導、相關技術人員組成的技改攻關小組。為拓寬技改思路,公司選派專業技術人員遠赴山東、江蘇、金堆等廠礦參觀學習,考察設備選型。在選礦現場召開“諸葛會議”,對改進生產工藝集思廣益。在反復試,多次改,邊改邊試的基礎上,最終探索出用旋流器替代分級機和濃密設施的技改方案,于2015年3月旋流器替代技術成功地應用到生產實踐中。
該工藝主要利用懸流器高速運轉的特點,采取交叉管線連接:上清液順流、底流逆向的方式,實現固液分離。不但縮短了工藝流程,而且優化了生產工藝。上清液中含釩量由原來的2.5克/L提高到4克/L。對增加球磨處理量,提高萃取能力,釋放產能都有很大的促進作用,解決了生產“瓶頸”問題。
工藝替代前,三條生產線使用三臺分級機,每年材料和備件消耗150萬元左右,每年電耗20萬元。濃密洗滌使用的濃密池每臺上百萬元,濃密機爬架每臺高達60萬元,且平均兩年就得更換一次。18臺濃密池液下泵36臺一備一用,年電耗80萬元。技改后,使用6臺旋流器就能替代18臺濃密效果,3臺旋流器替代3組分級機,節約了能耗和設備設施,減輕了員工維護設備的勞動強度,噸原礦節約資金5元,不僅取得了可觀的經濟效益,而且,取消濃密設施后還能騰出大量空間,為新建生產線奠定了良好基礎。